船舶工程动力周记
日期: 2025年10月23日 - 2025年10月27日 船舶名称: 远洋探索者号 职务: 轮机实习生 轮机长: 老王
周一:10月23日 - 常规维护与数据巡检
新的一周开始了,海面风平浪静,是个适合进行常规维护的好天气,我的主要任务是协助轮机长和二管轮对主、副机进行日常巡检和数据记录。

上午工作:
- 主辅机检查: 早上7点,我跟着二管轮一起检查了主机(MAN B&W 6S50ME-C)的各项参数,滑油压力、冷却水温度、排气温度、爆压等都在正常范围之内,我负责将实时数据记录在《主机运行日志》上,并与前一天的记录进行比对,确保没有异常波动。
- 燃油净化系统: 检查了燃油分油机(Alfa Laval)的运行状态,查看了其分离筒的转速、排渣口是否正常、以及燃油进出口的温度和压力,二管轮强调了,燃油质量是发动机的“血液”,净化系统的稳定运行至关重要。
下午工作:
- 空压机保养: 对两台主空压机进行了例行保养,清洁了空气滤芯,检查了润滑油位,并手动试放了储气罐内的残水,虽然工作简单,但轮机长说,空压机是全船的“肺”,为启动主机、控制阀门和吹洗管路提供 compressed air,任何一个环节都不能掉以轻心。
- 学习机舱图纸: 巡检结束后,我花时间在集控室研究机舱的管路系统图,看着密密麻麻的线条和阀门符号,我才真正理解了“船是一个移动的工业城市”这句话的含义,每一根管路,无论是淡水、海水、滑油还是燃油,都有其特定的流向和作用。
今日感悟: 平凡的日常维护是保证船舶安全航行的基石,每一个数据、每一次检查,都是对生命的负责,看似枯燥的记录工作,实则是在与机器“对话”,提前发现潜在的问题。
周二:10月24日 - 滑油系统取样与分析
今天的工作重点围绕主机的“血液”——滑油展开,一个健康的发动机,必须有健康的滑油。

上午工作:
- 滑油取样: 在二管轮的指导下,我学习了如何正确地从主机滑油循环柜和十字头油底壳中取样,这可不是简单的舀一勺油就行,必须确保取样点的清洁,使用专用的取样瓶,并按照标准流程操作,以避免污染样品,影响化验结果的准确性。
- 油样送检: 将取好的油样贴好标签,封存好,通过船上的卫星通讯系统发送了化验申请,并等待岸基技术支持中心的回复。
下午工作:
- 滑油滤器清洁: 清洁了主机滑油系统的粗、精滤器,当拧开滤器端盖时,我看到了滤网上附着的一些金属碎屑,二管轮教我如何用磁铁吸附这些碎屑,并判断其来源和性质(是正常的磨损碎屑还是异常的划伤碎屑),今天发现的碎屑量在正常范围内,说明主机内部部件磨损状况良好。
- 学习化验报告解读: 傍晚,我们收到了昨天的滑油化验报告,轮机长带着我逐项分析:黏度、闪点、总碱值、水分含量、元素光谱分析……通过TBN(总碱值)的变化,可以判断滑油的中和酸性物质的能力;通过光谱分析,可以检测出铁、铬、铜等元素的含量,从而推断出气缸、轴承等部件的磨损情况,这让我大开眼界,原来一小瓶油里蕴含了这么多关于发动机健康状况的信息。
今日感悟: 现代船舶工程早已不是纯粹的“经验主义”,而是结合了精密检测和数据分析的科学,滑油分析就像是给发动机做“血液体检”,是预测性维护的重要手段。
周三:10月25日 - 突发故障:辅锅炉点火失败
今天是个考验人的日子,下午3点,船舶正在定速航行,三管轮报告辅锅炉(用于加热燃油、提供生活热水)无法正常点火。

故障处理过程:
- 初步检查: 我和三管轮第一时间赶到辅锅炉间,检查了控制面板上的故障代码,显示“火焰检测失败”,我们首先检查了燃油泵是否运转正常,燃油电磁阀是否打开。
- 深入排查: 燃油和电路似乎都正常,问题可能出在点火系统,轮机长到场后,指示我们检查点火电极,拆开点火枪,发现电极尖端因为长期使用已经严重烧蚀,并且电极之间的间隙过大,导致电火花强度不足,无法点燃燃油雾。
- 应急处理: 轮机长决定更换备用点火电极,这是一个需要精细操作的工作,我们首先关闭了锅炉的所有电源和燃油阀门,确保安全,小心翼翼地拆下旧电极,清洁安装孔,再将新电极按照规定的扭矩和间隙安装好。
- 测试与恢复: 一切就绪后,重新启动锅炉程序,伴随着清脆的“咔哒”声,电极间迸发出强烈的蓝色电火花,紧接着火焰检测器确认了火焰,锅炉成功点燃!整个过程持续了近两个小时。
今日感悟: 理论知识必须与实践相结合,书本上讲的“点火失败”,在现实中就是一连串紧张有序的排查和操作,轮机长临危不乱、思路清晰的指挥,以及三管轮熟练的操作,让我深刻体会到团队协作和应急处理能力的重要性,故障是最好的老师。
周四:10月26日 - 主机气缸油注油率的调整
昨天锅炉的小插曲刚过去,今天又迎来了一个精细活——调整主机的气缸油注油率。
上午工作:
- 理论学习: 轮机长给我上了一课,气缸油的作用是在高温高压的气缸壁与活塞环之间形成一层油膜,起到润滑、密封和清洁的作用,注油率太高,会造成浪费和结碳;太低,则会导致磨损加剧,甚至拉缸,它需要根据主机的负荷、燃油的硫分等因素进行动态调整。
- 数据准备: 我们根据当前主机85%的负荷和所用180号高硫燃油的参数,查阅了主机说明书,计算出新的目标注油率。
下午工作:
- 现场调整: 我们来到主机旁,通过控制单元将各缸的注油率逐步调整到新的设定值,调整后,轮机长强调要密切监视接下来的几个航次中,扫气箱和活塞头的状况,以及气缸油消耗量的变化,以此来验证调整是否合适。
- 活塞头吊缸检查(计划内): 利用主机低负荷运行的间隙,我们对1号缸的活塞头进行了吊缸检查,测量了气缸套、活塞环的磨损和间隙,清洁了活塞头上的积碳,虽然工作繁重,但当看到活塞环和气缸壁光亮如新时,之前的辛苦都值了。
今日感悟: 轮机管理是一门平衡的艺术,经济性、可靠性和使用寿命之间需要不断权衡,气缸油调整这种“精雕细琢”的工作,正是体现轮机工程师专业水平的细节所在。
周五:10月27日 - 周总结与安全学习
一周的工作接近尾声,除了完成一些收尾工作,更多的是学习和总结。
上午工作:
- 周报整理: 整理了这一周的《主机运行日志》、《备件消耗记录》和《维修保养记录》,并撰写了周报,向轮机长汇报了本周的设备状况和完成的工作。
- 备件清点: 对常用的备品备件,如主机活塞环、气缸垫、各种滤芯等进行了清点,并向轮机长提出了补充申请。
下午工作:
- 安全学习: 全体机舱人员参加了由轮机长主持的安全会议,主题是“机舱火灾的预防与应急”,我们重温了机舱固定式CO2灭火系统的操作流程,并进行了模拟演练,轮机长反复强调:“安全第一,任何时候都不能有侥幸心理。”
- 技术分享: 会议结束后,轮机长把他年轻时处理的一次主机“吊缸”的经历分享给我们,他讲得绘声绘色,我们听得津津有味,这些宝贵的经验,是任何书本上都学不到的。
今日感悟: 在船舶上,技术是硬实力,而安全意识和团队精神则是软实力,两者相辅相成,缺一不可,一周的实习让我明白,成为一名合格的轮机工程师,不仅要有扎实的理论基础,更要有丰富的实践经验、严谨的工作态度和永不停止的学习热情。
下周计划:
- 继续加强日常巡检和数据记录的准确性。
- 学习废气锅炉(EGSB)的吹洗和维护操作。
- 协助进行辅机增压器(Turbocharger)的日常检查。
- 复习本周所学知识,特别是滑油分析和故障排查部分。
