CpT-130D磁罗经调试需先水平校准基座,再通过内置软件进行方位自动校正,同时排查周边金属干扰源,必要时
前期准备工作
环境与工具准备
| 项目 | 具体要求 |
|---|---|
| 工作场所 | 选择无强磁场干扰区域(远离发动机、电缆束等),保持通风良好 |
| 必备工具 | 精密水平仪、非磁性扳手套装、六角钥匙、清洁布、酒精棉片、万用表(测电阻用) |
| 安全规范 | 关闭船舶电源总闸,悬挂“禁止启动”警示牌;穿戴防静电工作服 |
外观检查
✅ 确认罗经柜体无变形/锈蚀 ✅ 检查刻度盘玻璃是否完整透明 ✅ 验证自差修正装置(氟橡胶圈)完好性 ❌ 禁止触摸磁钢组件表面
核心调试步骤
水平度精调(关键步骤)
| 序号 | 技术标准 | 工具应用 |
|---|---|---|
| 松开底座固定螺栓 | 保留1/4~1/2圈预紧力 | 开口扳手 |
| 观测纵向/横向气泡式水准器 | 双轴气泡居中误差<0.5mm | 工业内窥镜辅助观察 |
| 对角交替旋紧调整螺栓 | 每次旋转量≤90° | 扭力扳手设定为8N·m |
| 复测并记录水平偏差值 | 最终偏差应≤0.2mm/m | 激光水平仪校验 |
磁感应强度校准
🔧 操作流程:

- 拆除保护罩,暴露主磁钢组
- 使用高斯计测量四块径向磁钢表面磁场强度
标准值:(28±1)×10⁻³ T
- 若偏差>5%,需更换同规格磁钢(注意磁极方向标识)
- 重新安装后进行退磁检测(距离罗经1m处磁场<50μT)
基线对准操作
📌 实施要点:
- 采用天文导航法确定真北基准线
- 调整航向刻度盘使0°标记严格对准基准线
- 同步校验8个主方位点(N/NE/E/SE/S/SW/W/NW)
- 允许误差:±0.5°以内
象限自差补偿
通过调节补偿磁铁实现: | 象限位置 | 补偿磁铁编号 | 调整原则 | |----------------|-------------|------------------------------| | 东北(NE) | M1 | 顺时针转动增加斥力 | | 东南(SE) | M2 | 逆时针转动增强引力 | | 西南(SW) | M3 | 顺时针转动抵消干扰 | | 西北(NW) | M4 | 逆时针转动平衡磁场 |
动态性能测试
摆动周期检测
| 测试条件 | 合格标准 | 异常判断 |
|---|---|---|
| 平静水面 | 完成全摆动周期≤12秒 | >15秒需检查轴承润滑 |
| 模拟横摇15° | 稳定时间<3分钟 | 持续震荡需调整阻尼配重 |
温度稳定性测试
🔥 测试方案:

- 将罗经置于温控箱内,设置:
- 高温工况:+55℃持续4小时
- 低温工况:-20℃持续4小时
- 每小时记录示值变化,最大允许偏差:±1.5°
收尾工作
- 防护处理:
- 磁钢表面喷涂防锈剂(禁用含油性物质)
- 接缝处加装硅胶密封条
- 数据归档:
- 填写《磁罗经调试报告单》,包含:
- 水平度测量值
- 各磁钢磁场强度
- 基线对准记录
- 补偿磁铁调整量
- 填写《磁罗经调试报告单》,包含:
- 试运行观察:
- 连续运行24小时监测:
- 零位漂移量<0.3°/h
- 重复定位精度±0.2°
- 连续运行24小时监测:
相关问题与解答
Q1: 调试后发现罗经读数间歇性跳变怎么办?
💡 诊断思路: | 可能原因 | 排查方法 | 解决方案 | |-------------------|-----------------------------------|------------------------------| | 船体振动传导 | 加装橡胶减震垫于安装底座 | 更换高弹性系数减震器 | | 电磁干扰 | 用频谱分析仪扫描周边电气设备 | 增加屏蔽罩或调整设备间距 | | 磁钢退磁 | 重新充磁至标准值 | 送专业机构进行充磁处理 | | 轴承间隙过大 | 用塞尺测量轴向窜动量 | 更换高精度微型轴承 |
Q2: 为何冬季运行时精度明显下降?
❄️ 根本原因:
- 低温导致润滑油脂黏度剧增,影响轴承灵活性
- 金属部件冷缩造成微小形变,破坏原有水平状态
🛠️ 应对措施:
- 选用-40℃低温专用航空润滑脂
- 在罗经室内加装恒温加热模块(维持15±5℃)

