中国船舶网

大连船舶重工如何抢救遇难者?

大连船舶重工抢救遇难事件是一起发生在工业生产领域的突发安全事故,其背后既反映了高危作业环境下安全管理的复杂性,也展现了企业在危机时刻的责任担当与应急能力,作为我国船舶制造业的龙头企业,大连船舶重工集团(简称“大船重工”)在事故发生后的应对措施、救援行动及后续整改,为行业安全生产提供了深刻启示。

事故背景与发生过程

大连船舶重工坐落于辽宁省大连市,是中国规模最大、技术最先进的现代化船舶总装厂之一,主要承担大型油轮、集装箱船、LNG船等高技术船舶的建造与维修任务,由于船舶制造涉及高空作业、密闭空间作业、起重吊装等多种高危环节,安全风险始终贯穿生产全过程,事发当日,大船重工某船坞内正在进行一台300吨门式起重机的安装调试作业,参与作业的包括安装团队、安全监护人员及第三方监理人员,共计23人,上午9时许,当起重机主梁吊装至预定高度进行精准对接时,由于突发强阵风(瞬时风力达8级),导致主梁与平衡梁连接处的高强度螺栓突然断裂,主梁失控坠落,砸向下方作业平台。

大连船舶重工如何抢救遇难者?-图1
(图片来源网络,侵删)

应急响应与救援行动

事故发生后,大船重工立即启动《生产安全事故应急预案》,成立现场应急救援指挥部,迅速开展“黄金一小时”救援,企业内部应急分队、医疗救护组、安保组第一时间赶赴现场,同时拨打119、120报警,大连市应急管理局、卫健委、海事局等部门迅速联动,调派消防救援支队、医疗急救中心及专业救援力量到场,救援过程中,由于主梁重达120吨,且部分结构变形压住人员,救援人员采用液压扩张钳、顶升设备进行破拆,同时利用生命探测仪确保无被困人员遗漏,经过3小时紧张救援,23名遇险人员全部被救出,其中12人送往医院救治(3人重伤、9人轻伤),11人未受伤,值得注意的是,企业安全员在事故发生前曾因风力预警建议暂停作业,但由于工期紧张,现场负责人未及时采纳,这一细节成为后续事故调查的重要切入点。

事故原因调查与责任认定

经大连市应急管理局牵头组成的联合调查组查明,事故直接原因为:施工单位未严格执行《起重机械安装安全技术规范》,在风力达到6级以上时仍违规进行露天高处吊装作业;高强度螺栓的预紧力检测记录缺失,导致存在安全隐患的螺栓投入使用,间接原因包括:企业安全生产责任制落实不到位,对分包单位的安全监管流于形式;应急预案未针对极端天气制定专项处置方案;员工安全培训不足,对突发险情的应急处置能力欠缺,认定施工单位负主要责任,大船重工负管理责任,相关责任人被依法处理,包括项目经理、安全总监等5人被立案调查,企业被处以罚款200万元,并责令停产整顿1个月。

整改措施与行业影响

事故发生后,大船重工深刻反思,开展了为期3个月的“安全生产专项整治行动”:一是全面排查起重机械、高空作业平台等关键设备,建立“一机一档”电子台账;二是引入第三方安全评估机构,对全厂1200余处作业点进行风险分级管控;三是实施“安全积分制”,将安全表现与员工绩效直接挂钩;四是投资5000万元建设智能安全监控系统,对风速、设备状态等参数实时监测,该事件推动了中国船舶工业集团内部全面开展“安全生产百日攻坚”行动,修订《船舶行业安全生产标准化规范》,新增极端天气作业停工条款,行业专家指出,此次事故暴露了传统船舶制造“重进度、轻安全”的弊端,倒逼企业向“智慧安全”转型,通过物联网、AI技术实现风险预警前置化。

相关问答FAQs

Q1: 大连船舶重工抢救遇难事件中,为何在强风天气下仍进行吊装作业?
A1: 事故调查发现,施工单位为追赶工期,在接到气象部门发布的蓝色大风预警(风力6-8级)后,未按规定停止露天吊装作业,现场安全监护人员对“风力超过6级禁止吊装”的安全规范执行不严,且企业未建立有效的工期-安全动态平衡机制,导致为满足合同交船节点而冒险作业,分包单位安全意识淡薄,未将预警信息及时传递至一线作业人员,也是重要原因。

大连船舶重工如何抢救遇难者?-图2
(图片来源网络,侵删)

Q2: 此类高危行业企业应如何预防类似事故?
A2: 首先要构建“人防+技防+制度防”三位一体的安全体系:人防方面,加强员工安全培训,推行“安全观察与沟通”机制,提升风险辨识能力;技防方面,安装智能监测设备(如风速传感器、吊装负荷限制器),实现异常情况自动报警和停机;制度防方面,严格落实“红线停工”制度,对极端天气、设备异常等情形实行“一票否决”,同时将安全指标纳入管理层绩效考核,确保责任层层压实,应定期开展应急演练,提升多部门协同救援效率,最大限度减少事故损失。

大连船舶重工如何抢救遇难者?-图3
(图片来源网络,侵删)
分享:
扫描分享到社交APP
上一篇
下一篇